我们为您准备了垃圾焚烧脱硫剂设计产品的全新视频介绍,视频中的每一帧,都是产品的真实写照
以下是:泰州海陵垃圾焚烧脱硫剂设计的图文介绍
天翔新型建材(泰州市海陵区分公司)以高科技为先导、以吸收国外技术为基础,以改进创新为发展动力,以加工制造为根本,并依托科研院校,加大 灰钙粉、干法脱硫剂科研成果转化力度,结合严谨、求实、富有钻研精神的人才队伍,开发并推出多项具有竞争力的 灰钙粉、干法脱硫剂产品,逐渐取得行业技术优先。


传统钙基脱硫剂因活性衰减快,一般 30-45 天需更换一次,更换过程中系统停机 8-12 小时,导致收率损失。泰州海陵通过 “活性缓释 + 抗衰减” 设计,延长脱硫剂使用寿命至 90-120 天,减少更换频率。活性缓释技术使活性成分均匀释放,避免前期活性过高、泰州海陵附近后期衰减过快;抗衰减成分则能抑制活性位点氧化、泰州海陵老化,使脱硫剂在使用末期,活性仍保持初始状态的 80% 以上(普通脱硫剂约 60%)。某垃圾焚烧厂此前使用普通脱硫剂,每 40 天更换一次,每次停机 10 小时,年停机时间 90 小时,收率损失约 4%。改用泰州海陵长周期脱硫剂后,更换周期延长至 120 天,年停机时间缩短至 30 小时,收率损失降至 1.3%。按该厂日处理垃圾 1000 吨计算,年增加发电量约 150 万度,创造效益超 90 万元;同时,减少更换次数,每年节省人工与物料成本超 20 万元。






钙基脱硫剂的用量具有极强的可控性,企业可根据实时监测的烟气参数,精准调整脱硫剂投加量,避免因用量不当导致的收率损失或成本浪费。通过与在线监测系统联动,泰州海陵钙基脱硫剂投加设备可根据烟气中二氧化硫浓度的变化,自动调节投加量,实现 “按需投加”。当烟气中二氧化硫浓度降低时,减少投加量,避免脱硫剂过量造成浪费;当浓度升高时,增加投加量,确保脱硫收率稳定。这种精准可控的用量调节方式,让脱硫剂的利用率 20% 以上,同时有效控制了运行成本,实现了脱硫收率与经济效益的双重优化。



焦化厂含焦油烟气(焦油含量 80-120mg/m3):钙基脱硫剂不堵管,月增产能 1200 吨
某山西焦化厂(年产 60 万吨焦炭)的焦炉煤气含焦油,浓度波动在 80-120mg/m3,之前用氧化锌脱硫:焦油会附着在氧化锌颗粒表面形成 “油膜”,阻断 SO?接触,3 天就堵输料管,需停产 8 小时清理,每次损失 5 万(焦炭利润 400 元 / 吨,小时产能 50 吨);且需前置焦油过滤装置,月维护费 3 万,年损失 + 维护成本 96 万。
钙基脱硫剂的 “硅烷偶联剂包膜处理” 解决痛点:颗粒表面涂覆 0.5% 浓度的 KH-550 硅烷偶联剂,形成疏水膜,焦油无法附着;同时,钙基多孔结构能吸附焦油中的硫醇、泰州海陵本地硫醚(占总硫的 20%),实现 “脱硫 + 脱焦油” 双功能。该焦化厂换钙基后,输料管清理周期从 3 天延至 180 天,年减少停产 30 次,多产焦炭 1.2 万吨,多赚 480 万;前置过滤装置拆除,月省 3 万维护费,年省 36 万。
对比氨法脱硫(焦油与氨反应生成粘稠物堵喷淋嘴),钙基的 “抗粘 + 协同净化” 使脱硫效率从 82% 升至 91%,焦炉煤气合格率从 85% 升至 99%,1688 月采购量从 8 吨增至 15 吨,还 2 家同行采购。





